[摘 要]通过对湿法脱硫有一定的问题的分析,提出优化湿法脱硫运行的对策,提高其安全运作质量。
昊华西南公司合成氨厂始建于1973年,原设计生产能力46.5Kt/a,采用天然气作为原料,因生产需要同步建有湿法稀氨水脱硫和干法活性炭脱硫装置一套,一直运行到1989年。为了适应公司联碱285Kt/a工程的配套需要,合成氨厂于1989年新建一套设计能力50Kt/a的生产装置,同时,重新建设了一套与生产总能力96.5Kt/a相匹配的湿法脱硫装置,该湿法脱硫初次采用再生系统,实现了脱硫液的循环使用,大幅度的降低了氨的损失,对环境保护做出重大贡献。新装置运行到2000年,为适应我厂氨生产能力的进一步提升,对吸收塔和再生塔进行了扩能改造。1999年在中氮首次对硫泡沫采用美国戈尔(上海)公司的戈尔过滤装置,对提高溶液的清洁度起到很重要的作用。为逐步降低戈尔过滤后硫膏的湿度,减少熔硫残液回收的难度,又在2004年12月29日,增设上海凯膜公司的硫膏脱水器,使溶液过滤回收系统更加完善。
由公司配气站送来的天然气,进入塔前天然气分离器分离油水后,经天然气压力调压后进入吸收塔,与贫液泵来的溶液进行吸收反应,除去无机硫及部分有机硫后由吸收塔顶出来,进入塔后洗涤分离器后大部分送联压机加压,作为转化的工艺天然气,另一部分送新老造气岗位作燃烧气。
吸收硫后的富液从吸收塔底出来经富液泵送上再生槽进行再生。再生后的贫液回到脱硫液循环贮槽,贮槽中的贫液由贫液泵打入吸收塔吸收天然气中的硫,溶液循环使用。
从再生槽溢出的硫泡沫由戈尔泵送到戈尔过滤器,过滤后的清液回循环贮槽接着使用,滤渣(硫膏)则经过脱水器脱水后,放入熔硫釜制作成硫黄,成型回收。
吸收塔堵塔主要在贫液入塔后的第一层漩流板上,存在问题大多是再生问题引起的,富液再生不好引起副盐的积累;再生后的硫泡沫能否及时从再生系统溢流出来(泡沫的有效分离)是相当关键的,应让再生塔顶部边缘1/3部位保持稳定溢流,做好这点操作要及时到位。对吸收塔堵塔问题,绝大部分时间认为仅仅是硫膏堵塞而已,加之少有对塔板堵塞物成分做多元化的分析,就忽略了盐堵的可能性,也使我们未能及时采取比较有效预防的方法,使之堵塞现象无法彻底消除。
再生塔塔板堵塞问题在同行业中基本上少见,而我厂再生塔堵塔在一度时期严重存在,但就其问题本身而言主要是副盐形成引起,以及系统进入其它杂质。同样是富液再生较差,副盐产生多;或者溶液温度高,副盐产生多;或者熔硫过程的残液回收于系统中(我厂采用硫膏脱水后进行熔硫,基本上无残液回收)形成坚硬的副盐类物质等。系统进入其它杂质,主要是对进入脱硫系统的气源分离效果差,或者分离器满后,操作未及时排出而带入系统,有时气源发生大幅度变化气源本身带入的杂质增多等所致。再生塔塔板堵塞同样不仅是硫膏堵塞,而且也存在盐堵。
3.3.1硫膏堵塞主要是由于再生槽液位没有控制好,硫泡沫未能及时从再生系统中分离出来,当然我厂再生塔液位调节器不好使用,不便于液位的有效控制;分离出来硫泡沫由于戈尔过滤器过滤效果差,特别是戈尔过滤器过滤袋固定板出现一些明显的异常问题引起,过滤效果大幅度下降,使系统内硫膏在一些死角等部位沉积,时间长了形成的硫膏堵塞。
3.3.2再生塔塔板堵塞问题主要是副盐(盐堵)引起的,副盐的产生又主要是再生时温度局部过高带来的结果。我厂为避免脱硫系统溶液膨胀,采用补入气氨方式,虽然能达到防止系统溶液膨胀,又能稳定系统的总氨,但是气氨由气态进入溶液中,先是转变为氨水的方式,气氨转变为氨水是放热反应。因此,这部分热使再生塔局部温度上升,加剧了副盐的生成速度,加之在再生时加入的空气不足,不足以使泡沫迅速将形成的副盐随硫泡沫分离出系统,而这些副盐只好在空气流速小的再生塔塔板部位率先沉积,造成塔板逐步堵塞日趋严重。
3.3.3再生效果差,是造成吸收塔和再生塔堵的一个共同原因,溶液再生效果的好坏主要靠自吸式喷嘴吸入的空气量,吸入的空气足够有利于HS-的完全氧化成单质硫;有利于使再生形成的单质硫从溶液中浮选分离出去。理论上,每脱出1公斤硫理论消耗空气量为1.5m3,实际生产中所需要空气量是理论空气量的10倍以上,这些多余的空气大多数用作单质硫的浮选。因此,一定要确保自吸式喷嘴吸入的空气量。对于气源杂质进入脱硫系统,也是再生塔塔板堵塞的一个原因,应引起高度的重视。
3.4.1溶液再生加入空气量控制不好:再生时空气加得过大使溶液翻滚相当厉害,形成的硫泡沫相互撞击而破碎,不仅不利于硫的浮选,而且形成的硫颗粒小,不利于过滤,这也是戈尔过滤器阻力超高,经常进行滤袋清洗的根本原因;再生时空气吸入过小,使溶液中大气泡少,这些大气泡穿过塔板分解成的小气泡当然也少,这样溶液中再生出来的悬浮硫聚集在气泡上的机会减少,使溶液中悬浮硫升高,而从系统中分离出来的硫自然而然就少。除天然气入系统硫本身低外,这也是从戈尔过滤系统得到硫膏少的一个主要原因。
3.4.2溶液再生温度高低的影响:温度过高HS-的氧化析硫速度显著增加,单质硫的析出结晶过程中,其晶核形成速度大于结晶成长速度,再生液中将形成大量细小的硫晶体,影响单质硫的聚合、浮选,反之,温度过低,HS-的氧化析硫速度下降,单质硫的析出结晶过程中,其晶核形成速度小于结晶成长速度,容易使再生液形成颗粒较大的硫晶体,有利于单质硫的聚合和浮选。
3.4.3操作工况不稳定影响硫泡沫的浮选:出现再生槽间断少泡沫或者无泡沫,除再生槽长时间不溢流或者溢流不正常外,主要是由于再生液组分、以及各组分的浓度短时间发生较大的变化,溶液的粘度以及表面张力受一定的影响,致使再生液这种复杂相系共存的格局被破坏,这样硫泡沫赖以浮选的条件就不存在,从而造成浮选不好。结合我厂在实际运行中,就出现了溶液组分发生大幅度变化的情况,这由于我们当时对此认识不够,未及时把握它的变化对再生的影响,在年度大修后和较长时间,出现了溶液组分大幅度的波动,特别是当脱硫系统液位和总氨低时,大量补入稀氨水,导致脱硫系统总氨由16Ti上升到25Ti,正因如此,多次造成脱硫系统溶液大幅度的波动,同时溶液中总氨超高后,又靠补入大量脱盐水进行稀释,再次加剧溶液组分的波动,补入的脱盐水含有钙、镁等离子,加速了副盐的生成。这样,不仅造成脱硫系统堵塞,而且是硫的浮选更加困难。
3.5.1硫分离效果差:主要是再生出来的硫泡沫未能溢流出再生系统。由于再生塔液位控制不当,当然液位过高,高过再生塔溢流口,戈尔泵绝大部分抽到的是脱硫清液,很少将硫泡沫及时从再生系统有效送入过滤系统来进行过滤。尽管过滤系统运行正常,但真正起不到过滤的作用。既使把再生塔液位调整好后,其液位也将随循环量的波动而发生明显的变化,因此,再生塔液位只有靠操作工勤检查、勤调节,才能确保再生出来的硫泡沫及时排除系统,并进行相对有效的分离。
3.5.2戈尔过滤系统故障较多:戈尔过滤系统投运至今九年,应该说戈尔过滤装置,在我厂脱硫系统运行是非常成功的,有的厂家使用3~5年就报废了。但就目前戈尔过滤系统易损部件多,长期做修复处理,特别是戈尔过滤器滤带固定管板变形严重,使其密封性大幅度的降低,导致过滤效率下降。
3.5.3再生形成的硫颗粒小:其原因前面已叙述,硫颗粒小不便于过滤分离,造成戈尔过滤器滤带堵塞,使其阻力增大,增加滤带的清洗频率,降低了戈尔过滤器的有效运行时间,使系统中的悬浮硫在一些湍动程度不大的地方沉积可能性增大,乃至堵塔现象的发生。
尽管我们有溶液过滤系统,但因设备的老化等导致其运行效果不太理想,导致系统悬浮硫和副盐及其它杂子含量升高,不利于系统的安全高效运行。由于环保要求很严格,脱硫液基本上无法从脱硫系统中排出,进行溶液置换,当过滤系统发生故障时间一长,那么脱硫系统堵塞现象就开始逐渐显现乃至恶化,吸收塔也慢慢的出现堵塔现象,致使系统溶液循环量加不上去,自吸式喷嘴空气吸入不足,又使再生系统恶化,造成整个脱硫系统的恶性循环。
根据溶液成分分析数据,采取对应对策;对塔板堵塞物做多元化的分析,若为硫膏堵塞,强化再生效果和硫泡沫的分离;若盐堵应采取优化工艺操作条件,减少和抑制副盐的生成,两者重点强化自吸式喷嘴的作用;加强入口气源的分离效果。再生塔自吸式喷嘴在不能完全投入到正常的使用中时,应让使用喷嘴呈对称性,防止半边倒的现象存在。
4.2.1脱硫再生塔液位调节器使用不方便,给再生塔液位的有效调节带来诸多不便,利用年度大修的机会来更换调节器。
4.2.2使分离出来硫泡沫得到及时高效的过滤是关键,戈尔过滤器过滤袋固定板等出现的一系列问题,导致过滤效果大幅度下降,为此,在2007年1月15日和2009年大修两次,对戈尔过滤器过滤袋固定板进行了更新,基本上解决了过滤后回到溶液循环槽的溶液浑浊现象,使系统溶液清洁度得到提高。
4.2.3再生塔塔板堵塞问题主要是副盐(盐堵)引起的,副盐的产生又主要是再生时温度局部过高带来的结果。我厂采用补入气氨方式,能够调节系统的总氨,但是气氨转变为氨水是放热反应。而再生塔局部温度上升,加剧了副盐的生成速度。我厂气氨补入再生塔现在的下部塔板位置,从前面对再生塔塔板清堵情况去看,的确是下部塔堵塞最为严重,这也充分证明了:向再生塔采用补入气氨方式是不可取的。因此,我们停止了向再生塔补入气氨,采用间断补入稀氨水的方式来进行溶液成分的调节。
4.2.4提高再生效果,溶液再生效果的好坏主要靠自吸式喷嘴吸入的空气量,吸入的空气又受溶液高循环量的影响。因此,一定要确保自吸式喷嘴吸入的空气量,我们曾采用部分贫液进行再生循环,作为喷嘴吸入空气的动力,对提高溶液再生效果起到较好的作用,这样只不过要增加少量的电力消耗而已,这是在吸收塔塔板堵塞未消除之前的有效举措。
4.3.1溶液再生吸的入空气量严格按照工艺技术要求进行控制,防止空气由于溶液循环量过小吸入不足带来的不利影响,我厂采用从再生塔底部间断引入部分工艺空气进行强制吹风,以提高吹风强度满足生产要求。
4.3.2溶液温度控制在适当范围内:大多数厂家脱硫溶液温度在50℃左右,这是他们想降低很难办到的(在不增加降温设备时),而我厂在冬季还得靠外加蒸汽才能维持正常的温度指标,结合我厂实际将溶液温度控制在32~38℃进行操作。
4.3.3稳定操作工况,防止调节幅度过大,导致再生液这种复杂相系共存的格局被破坏,不利于硫泡沫的浮选。对溶液组分特别是总氨调节要耐心细致,尽可能防止总氨超标,使波动幅度小些,减少对再生系统的影响。
无论是悬浮硫,还是副盐,它们在生产运行过程中,生成多少若未及时从系统中分离出来,都会造成系统内部这些物质的积累,而我厂目前也只有靠戈尔过滤系统来完成,应该说在戈尔过滤系统正常,外供条件和运行工况稳定的情况下是能够很好的满足的,但是戈尔过滤系统设备的老化等一系列问题的存在,使系统内这些物质难以保持平衡,长时间不能回到平衡状态,将会导致系统内部硫堵和盐堵现象的发生,那么要使其达到平衡,也只有靠对系统溶液进行置换来维持。
在脱硫系统溶液不可以进行直接排放的情况下,我们采取将脱硫部分溶液采用不定时排除系统,进行置换性处理:地下槽虽能利用,但容积过小,还必须将地下槽清液入泵进口管到地下槽距离留高点,否则沉积下来的硫高又会被泵抽回再生系统;将氨库在2007年大修时修建的临时溶液池作为溶液澄清使用,可以将脱硫系统中的溶液放入池中,澄清三天后,再将清液回收到系统,最后将沉淀物进行熔硫处理。
我厂长期采用东北师范大学研制开发的“PDS”,其运行效果也是非常好的。目前,长春东狮科技(集团)有限责任公司(原长春东狮科贸实业有限公司)“888”催化剂,其优点更为突出:对堵塔现象具有清洗之功效,可以让我们关注。我们对其非常感兴趣,也正对该催化剂做试验,就目前我厂使“888”催化剂想达到清洗堵塔的效果,认为在现在本身吸收塔原有堵塞问题未消除前比较难,最大限度也只能起到防止堵塔现象的恶化或者略有轻微好转,真正能达到产品说明书所介绍的效果,也只有将吸收塔和再生塔的现有堵塞现象彻底消除后,才会有效果的。因此,在外部天然气严重不足时,借机率先将吸收塔堵塞消除,同时还必须间断进行脱硫液的置换,因为溶液中的副盐不能完全靠硫泡沫带出系统。因此,我们将用“PDS+888”混合或者交替使用的方式来优化生产运行效果。
由于脱硫系统按125Kt/a液氨生产能力设计的处理天然气量,随着我厂液氨生产能力达到150Kt/a,并向160Kt/a迈进,脱硫生产能力显得不足:吸收塔气速明显增大,气体在塔内停留的时间将下降,导致脱硫效率下降,但是,在最近几年来,我厂绝大部分时间都是使用四川天然气大管网的气,使得进入脱硫系统的硫本身就低,尽管负荷有较大幅度的增长,其脱硫效果还是很好的,基本上可以满足生产需要。当然塔内气体流速增大后,溶液下降间隙减少,将会导致循环量下降,这点可以让我们关注,这方面应从提高吸收塔生产能力进行解决。
经查证该塔塔板气液流通面积远远不能够满足设计循环量的要求,使得再生时的空气气泡穿过塔板快速破裂形成非常小的气泡,这些气泡在上升过程中受到溶液的挤压,还没有上升到再生塔液面,就早已破裂,这样再生出来的硫很难在泡沫上聚集,便形成了非常小的硫颗粒,给戈尔过滤进行相对有效过滤带来相当大的困难,这也是硫很难从系统中分离出来的关键所在。
为此,我们2007年大修对再生塔进行局部改造:再生塔塔板三层,孔直径为φ16mm,每层开孔个数为625个;改造后为两层塔板,塔板孔直径为φ18mm,开孔个数较原来有较大的增加,由于改造后塔板是有六块组合而成,原塔板的检修板被取消,变成了塔板,不仅起到了塔板的作用,而且检修板上开孔数的大幅度提升,为此使塔板在改造后开孔率得到大幅度的提升,经初步计算,改造后再生塔塔板气液流通面积比为改造前的两倍多。通过改造后的七个月时间运行效果来看,再生塔再生过程中少泡和无泡现象得到极大的好转,再生塔塔板堵塞暂时还未出现。
再生塔改造前后结构图和塔板改造前后结构图,详细见图(1)、(2)、(3)、(4);再生塔设备参数见表(一)。
再生塔塔板在2007年大修进行了改造,塔板堵塞现象明显减轻很多,但没有根本消除。为确保脱硫系统的正常运行,我厂在2009年大修在再生塔第一、二层塔板之间增设了一个人孔,主要是防止再生塔塔板出现堵塞影响生产时,短时将再生塔切除系统,利用高压水枪对塔板小孔清堵工作的顺利开展。
在2005年将出口天然气分离器改造为洗涤分离器,同时能力也扩大了许多,加之洗涤分离器中装有3m3鲍尔环填料,分离效果大幅度的提升。因此,建议:将贫液现在进口位置改在目前顶部的分离板之上,将三块分离板用作吸收板使用,这样有利提高气液接触时间,提高吸收能力。同时更有助于对贫液进口部位塔板是否堵塞进行全方位检查,防止目前贫液进口塔板堵塞的下移,有利于塔板的清洗。
提高再生塔喷嘴均匀分布,在再生塔顶部吸收塔液位调节阀处,增设富液高位槽,使其富液均匀进入各组喷嘴,有利于各组喷嘴的气液流速均衡,达到提高溶液再生效率的目的。
改变目前吸收塔因气速过大,为防止带液,不得不降低循环量操作,这样使得再生循环吸入空气的推动力不足,溶液再生效果差。若采用双吸收塔并联运行,不但可以解决系统循环量过低带来的一系列问题,而且为系统波动,确保吸收塔出口总硫达标提供了操作弹性空间。
6.4.1对“888”法超重力脱硫新技术进行关注。长春东狮科技(集团)有限责任公司(原长春东狮科贸实业有限公司),目前正在积极准备进行合成氨30Kt/a的“888”法超重力脱硫技术的试用,长春东狮科技(集团)有限责任公司(原长春东狮科贸实业有限公司)提供设备技术,一旦该技术试用获得成功。它将取代庞大的吸收塔,设备投资将减少一半,吸收塔堵塔问题也将有望得到解决。
6.4.2对低温干法脱硫技术的运用:目前,西南公司绝大部分天然气来自四川大管网的气源,该气源本身硫含量较低,经常到我厂脱硫入口在几十至一百毫克左右。这为在我厂采用低温干法脱硫技术提供可能,若能成功将低温干法脱硫技术运用于我厂,将是我厂脱硫技术水平的一大提高,它将取代设备庞大、腐蚀严重、环境保护难做的湿法脱硫技术。
6.4.3积极参加东狮脱硫技术协作网,和相关的脱硫技术交流会,捕获湿法脱硫有效控制的成功经验和先进的技术,为进一步提升我厂脱硫运行质量提供有力的支撑。
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